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分享铠装热电偶电缆在弯曲加工过程中的断裂

来源:热处理 时间:2024/12/4
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摘要:对一支保护管为GH高温合金的铠装热电偶电缆的断裂原因进行分析,并提出工艺改进措施。结果表明:保护管内壁存在凹坑,并有氧化镁嵌入,使内壁在拉拔过程中受到较大应力,增加了裂纹源萌生的概率;铠装电缆保护管内、外壁受到较大应力,使其材料发生成分偏析,材料显微组织极不均匀,最终导致铠装电缆在弯曲加工过程中断裂。

关键词:铠装热电偶电缆;GH高温合金;应力;断裂

中图分类号:TG.52;TG.23文献标志码:B文章编号:-()04--03

铠装热电偶是一种常用的温度测量传感器,可用来直接测量或控制各种生产过程中流体、气体以及固体介质的表面温度,应用十分广泛[1-2]。铠装热电偶电缆由金属保护管、氧化物绝缘材料和热电偶丝组合铠装而成[3-5]。

不锈钢、不锈钢,以及一些高温合金通常作为热电偶铠装电缆保护管的材料。在某些领域,也采用GH合金作为其保护管的材料。GH合金是以钨元素、钼元素为强化元素的固溶强化高温合金,其硬度高,强度大,但该电缆的加工难度大。

笔者对一支在弯曲加工过程中发生断裂的?4.5mm铠装热电偶电缆断裂原因进行分析,并提出工艺改进措施。该铠装热电偶电缆由?1.75mm的NiCr-NiSi热电偶丝(K型)及对应的氧化镁瓷柱组装进尺寸为?12mm×1.4mm的GH合金管内,再整体经过多道次拉拔至?4.5mm。铠装热电偶电缆经过每道次拉拔后需进行℃的热处理,保护管的最终壁厚约为0.7mm。

1理化检验

1.1宏观观察

断裂和未断裂铠装热电偶电缆的宏观形貌如图1所示,两根热电偶电缆的外径均为4.5mm。由图1可知:断裂的铠装热电偶电缆已经过抛光处理,其在?30mm的棒材上进行弯曲试验时发生断裂,整个断口较为平整;未断裂的铠装热电偶电缆未进行抛光处理,在?30mm和?12mm的棒材上进行弯曲试验后,其表面未发现裂纹和皱褶。

1.2金相检验

断裂和未断裂铠装热电偶保护管的显微组织如图2所示,可见断裂和未断裂铠装热电偶的显微组织均为奥氏体+碳氮化物,晶粒和晶界内都有大量析出物,且晶界清晰。依据标准晶粒度评级图,断裂铠装热电偶的晶粒度为7级,未断裂铠装热电偶的晶粒度为8级。

由图2c)可知,断裂铠装热电偶保护管的显微组织极其不均匀,靠近内壁的组织与心部组织差别很大,不均匀部分超过壁厚的1/3,靠近内壁材料的硬度明显高于心部。保护管内、外壁均不平整,存在较多缺陷,外壁缺陷较浅,内壁缺陷较深。未断裂铠装热电偶保护管的显微组织相对均匀,内壁均匀平滑[见图2d)],这可能是由于断裂铠装热电偶保护管内壁存在本征裂纹,在管材拉拔过程中,氧化镁瓷柱的不均匀破碎使得内壁受力不均匀,局部内壁受到较大应力,诱发内部裂纹的萌生,同时使晶粒破碎重组更为充分,因此保护管内壁的晶粒度普遍低于外壁,且难以辨清晶界。

1.3扫描电镜及能谱分析

采用TESCANVEGA3型扫描电子显微镜对断裂铠装热电偶保护管进行断口扫描分析(见图3)。由图3可知:整体看断口较平整,未发现明显的剪切区,高倍下观察可知其主要以韧窝状为主,内壁剪切区主要以脆性开裂为主,但断面上仍能观察到未聚集长大的浅小韧窝;断口心部微观形貌呈现大量韧窝,无滑移带和剪切面的出现,可见该断裂为韧性断裂。由图3b)可知,在断裂铠装热电偶保护管的内壁发现V型缺口,这是由于内壁发生脆化,保护管在弯曲过程中开裂。

对断裂和未断裂铠装热电偶保护管进行能谱分析(见图4),发现断裂保护管的晶界和晶粒间都有大量的析出物,晶粒间主要为颗粒状析出物,晶界上除了有颗粒状析出物,还有棒状和链状析出物,说明组织内有多种析出物同时析出。经过能谱分析可知,析出物主要为富含钼元素和钨元素的析出物,其中,图4c)为靠近保护管内壁位置的微观形貌,有大量的白色颗粒物,钼元素和钨元素的含量偏高,铬元素含量略有增加,而镍元素含量与基体相比少很多,可见材料已经发生成分偏析。

2综合分析

文献[6]的研究表明,该合金在固溶状态下应出单相奥氏体基体以及少量的析出相组成。由于该合金的碳含量很低,形成的碳化物很稳定,在固溶时不能完全溶解,因此在不同温度时,晶粒内部仍然存在弥散分布的碳化物[6]。

铠装热电偶电缆在加工过程中,要经过多道次拉拔,每经过几个道次,需进行热处理才能确保铠装电缆具有较好的拉拔加工性能。由图3可知,铠装电缆在拉拔过程中,外壁受到拉丝模的挤压与摩擦,而内壁受到氧化镁的挤压与摩擦。保护管内壁在拉拔过程中受到较大的应力,该应力明显高于保护管外壁受到的应力。保护管内部缺陷中填满了氧化镁粉,说明铠装热电偶电缆保护管在拉拔过程中已经产生了裂纹,这应该是保护管内壁本身缺陷导致的。

保护管壁厚较薄,外壁由于受到拉丝模的挤压与摩擦形成脆化层,原材料保护管内存在凹坑,使保护管组织不均匀,从而在铠装电缆的弯曲加工过程中,保护管外壁产生缺陷后,铠装电缆很快断裂。

3结论

(1)原材料管材内壁存在凹坑,并有氧化镁嵌入,使内壁在拉拔过程中受到较大应力,增加了裂纹源萌生的概率。

(2)由于受到拉丝模的挤压与摩擦,保护管外壁形成脆化层,由于原材料管材内存在凹坑,因此保护管内壁脆化并产生缺陷,塑性较好的区域变薄,从而在铠装电缆弯曲加工过程中,保护管外壁产生缺陷后,铠装电缆很快就发生断裂。

(3)通过增加原材料管材内壁的检测工序,可剔除存在凹坑的管材,避免铠装电缆失效。

参考文献:

[1]王天资,任侃,张磊,等.镍铬-镍硅铠装热电偶测温精度影响分析[J].测控技术,(11):-.

[2]张健康,刘毅,李伟,等.贵金属铠装热电偶的发展及应用[J].贵金属,,37(增刊1):23-27.

[3]秦彩霞,翟小英,牛晓利.铠装热电偶绝缘电阻的分析与改进[J].仪器仪表用户,,21(1):22-23.

[4]张立新,肖翔,陈洁,等.航空用贵金属套管铠装热电偶研究[J].传感器世界,,26(8):27-30.

[5]王宏,李方,张十庆,等.核场测温用热电偶合金材料的研究[J].材料导报,,33(增刊1):-.

[6]蒋世川,张健,刘庭耀,等.固溶处理对GH合金奥氏体晶粒长大的影响[J].钢铁钒钛,,40(5):-.

文章来源材料与测试网期刊论文理化检验-物理分册58卷4期(pp:49-51)

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